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神钢7250型履带起重机“溜臂”故障的排除

发布时间:2009-10-10   点击率:2459

1 概述

    7250型履带起重机在一次作业过程中(状态为塔式工况,起吊14t重物)起重指挥人员指挥操作工进行副臂慢速下降,当进行副臂微速档下降动作时,突然出现重物下滑现象,所吊重物直接下落到地面,幸好与地面距离只有 12cm左右,没有造成人员和设备的损伤。后来停机对其进行检查并做负荷试验,该现象未出现,直到某日又发生了副臂下滑一段距离的事件,此时重物在空中停住,未下滑到地面。从上述两起事件来看,机械必定存在着问题,而且该问题比较隐蔽,故障也是偶发性的,一时难以确认。

2 原因分析

在排除了制动系统与自由落钩功能没问题后,把分析的重点放在了副臂工作原理上。通过操作手柄的不同位置,液压马达进出油方向不同,以实现起臂或降臂动作。副臂操作系统原理图如图1所示。

从系统原理可看出,系统的关键部件在组合式平衡阀,该阀型号为RF1M32J10B1A-965-0,额定压力320kgf/cm2,工作压力280kg-f/cm2,工作流量420 liters/min,控制压力(开启)12-18kgf/cm2。[1]

2.1  工作过程分析

2.1.1 提升.控制阀处于右端加载提升位置时,泵出口的液压油进入组合式平衡阀的端口A,单向阀开启,油液进入液压马达端口A’。回油则从液压马达的端口B’回到组合式平衡阀的端口B。在提升状态时,组合式平衡阀不起任何控制作用。

    2.1.2 下降. 控制阀处于左端下降位置时,泵出口的液压油从B-B’进入液压马达,此时液压马达由于单向阀和液控阀阀芯的关闭无法回油,因此泵输出的液压油压力持续升高,当油压超过控制阀芯关闭的弹簧力时,液控阀开启,A’-A油路回油,液压马达运行使负载下降。

    2.1.3 负载反馈(负载反馈起到安全保护的作用).当进入液压马达油量增加,组合式平衡阀阻力增大,油压升高。增加的压力推动液控阀弹簧,使液控阀的阀芯开口增大,马达转速增加。当进入液压马达的油量减少,组合式平衡阀阻力减小,油压降低,弹簧力推动液控阀的阀芯开口减小,马达转速降低。

    2.1.4 重载下降.当降下重载时,由于重力加速度的存在,油压逐渐升高,通过阀的油量也逐渐增多。但是,随着液压马达转速的增加,进入液压马达的油压降低,此时弹簧力控制阀芯关小阀口,使马达转速降低。这样负载下降速度由液压泵提供给马达的油量控制,与负载大小无关。

从上述工作原理可知,在上升时组合式平衡阀是不起作用的,只有在下降时才起作用。当组合式平衡阀有问题时可能有下列问题出现,详见表1。

显然,根据上述原理及分析可知,当在变幅以低速档下降时,进入液压马达的油量减少,油压降

低,阀芯因被脏物卡滞,弹簧力不能使阀芯开口关小,此时,由于油压降低,马达输出扭矩小于负载转矩,造成副臂溜臂。

3 故障排除

   3.1 拆卸

判断出故障原因后,决定拆卸组合式平衡阀,见图2,其拆卸步骤如下:

3.1.1       将吊钩放置地面,给变幅钢丝绳做好固定。

3.1.2       关闭发动机,用控制手柄释放液压系统中的压力。

3.1.3           拆下马达组合式平衡阀上的各个连接管并做好标记,将组合式平衡阀和拆下连接管的各个端口塞住,以防止污物进入。

3.1.4       从液压马达上拆下组合式平衡阀。

3.2      修理

组合式平衡阀中安全阀的更换步骤如下,其内部结构图见图3:

    3.2.1取下安装的○型圈并作废。

    3.2.2从阀体上拆下安全阀。

    3.2.3安装新的安全阀到阀体中,用5kg-m的扭矩预紧。

    3.2.4装上新的○型圈。

   注意:安全阀如果拆分清洗修理后使用确实也能消除故障,但其压力整定值不可调乱,且考虑到已经使用了多年,建议整体更换,不再分拆修理。

    3.3  安装

组合式平衡阀的安装步骤如下:

    3.3.1将组合式平衡阀装配到副臂液压马达,安装顶部螺钉并用13.5到15kg-m(98到108ft-lbs)的扭矩预紧。

    3.3.2安装组合式平衡阀的各个液压管路。

    3.3.3拆除钢丝绳固定保险装置

    3.3.4启动发动机并检查副臂卷筒运行情况。

 

4  负荷试验

 

  在重新安装上组合式平衡阀后为确保其使用可靠,我们为副臂变幅做了负荷试验,7250工况是主臂52.62米,副臂36.58米,起吊16t重物,在半径20-29范围内以微速档及快速档

 

分别进行变幅,各往返重复10次,未出现溜臂现象。该机械使用至今,未发现溜臂现象。